Последние новости
11.06.2024 Турнир по футболу Корпоративный Кубок Сибири - 2024
15.03.2024 Владивостокская ТЭЦ – 2 введен в работу турбоагрегат № 1
01.03.2024 Введен в работу энергоблок №8 Приморской ГРЭС
26.12.2023 Завершена реализация проекта по строительству водогрейного котла №3 на Юго-Западной ТЭЦ в городе Санкт-Петербург
06.12.2023 Испытания ПЭН-2А Энергоблока №2 Нерюнгринской ГРЭС
25.09.2023 Торжественный пуск после модернизации турбоагрегата №6 Автовской ТЭЦ ПАО «ТГК-1» в г. Санкт-Петербурге
20.02.2023 АО "Сибтехэнерго" получило отзыв о своей работе на Маяковской ТЭС
20.02.2023 АО "Сибтехэнерго" получило отзыв о выполнении комплекса работ по разработке рабочей документации на возведение "Противопожарной перегородки в главном корпусе производственных цехов в осях П-Н/16-19" ООО "НЭРЗ"
21.12.2022 С Новым 2023 годом!
21.10.2022 На Сахалинской ГРЭС-2 после завершения ремонтно-восстановительных работ и проведения испытаний введен в работу энергоблок №2
Все новости
|
|
Водно-химический отдел
Специалисты водно-химического отдела (ВХО) в части водно-химического
оборудования в 2001-2006 г.г. осуществляли деятельность по следующим направлениям:
- технические решения по реконструкции и модернизации технологических схем водоподготовительных установок различного назначения;
- эксплуатационные химические очистки паровых и водогрейных котлов;
- режимные испытания оборудования, технологических схем водоподготовительных установок;
- пуск, наладка водно-химических режимов, тепло-химические испытания барабанных котлов;
Химическая лаборатория (структурная единица ВХО) осуществляла:
- контроль качества внутристанционных вод при проведении испытаний и наладочных работ на оборудовании энергопредприятий;
- исследование топлива и продуктов его сгорания;
- анализ отложений внутренних поверхностей нагрева;
- испытания ионообменных материалов;
Технические решения по реконструкции и модернизации технологической схемы
водоподготовительной установки2001 г.
- Наладка режима работы предочистки на ВПУ цеха №6 Ачинского НПЗ Восточной
Нефтяной Компании. Выдано техническое решение на автоматизацию процесса
известкования и в последующем успешно внедрено.
2005 г.
- Обследование состояния ВПУ и хеламинного водно-химического режима
Согринской ТЭЦ г. Усть-Каменогорска республики Казахстан.
- Обследованию водоподготовительной установки Иркутской ТЭЦ-11 с
целью оптимизации технологической схемы и снижения эксплуатационных затрат.
Подготовка и проведение химических очисток прямоточных, барабанных и
водогрейных котлов, а также вспомогательного теплосилового оборудования.2001 г.
- Новосибирский оловокомбинат. На ЭГУ НОК была произведена
предпусковая химочистка котла-утилизатора Синтроном "Б".
2004 г.
- Проведена эксплуатационная химическая промывка внутренних
поверхностей нагрева водогрейного котла в п. Емельяново Новосибирской области
по договору с ЗАО "НПП-ЭНЕРГИЯ".
- Проведена эксплуатационная химическая промывка внутренних
поверхностей нагрева парового котла типа КЕ-25/14 ст.№6 Горновского завода
спецжелезобетона Новосибирской области филиала ОАО "Российские железные дороги".
2005 г.
- Проведена эксплуатационная химическая промывка внутренних поверхностей
нагрева котла типа БКЗ-320-140-Ф-2 ст.№13 и котла типа ТПЕ-430-140 ст.№15
АО "AES УКТЭЦ" г. Усть-Каменогорск, республика Казахстан, работающих на "хеламинном" ВХР.
2006 г.
- Выданы замечания по устранению дефектов внутрибарабанных устройств
котла К-50-14 ст.№1 ФГУП НЗИВ г. Новосибирск. Проведено щелочение котла.
- Проведена эксплуатационная химическая промывка внутренних поверхностей
нагрева парового котла типа КЕ-25/14 ст.№5 Горновского завода спецжелезобетона
Новосибирской области филиала ОАО "Российские железные дороги".
- Проведена кислотная промывка газопроводов и щелочение
котла-утилизатора на ГТУ г. Уральск республика Казахстан.
Пуск, наладка, режимные испытания борудования, технологических схем водоподготовительных установок2001 г.
- Наладка режима работы предочистки на ВПУ цеха №6 Ачинского НПЗ Восточной Нефтяной Компании.
Улучшена работа предочистки. Работа осветлителя переведена в гидратный режим.
Определены оптимальные значения по дозированию коагулянта. Определена оптимальная
величина рН осветленной воды. Определен оптимальный размер отсечки из осветлителя и
режим продувки. Реконструирована дренажная система осветлителей, позволяющая заполнять
осветлитель без разрыва шламоуплотнителя. Осуществлено повторное использование
взрыхляющих вод после промывки механических фильтров и отработан режим возврата
промывочных вод в осветлитель. Налажен режим взрыхления механических фильтров.
- Наладка режима работы установки умягчения и конденсатоочистки на
ВПУ цеха №6 Ачинского НПЗ ВНК. Улучшена работа установки умягчения и
конденсатоочистки. Определены оптимальные расходы NaCl на регенерацию, снижены в
1,8 раза затраты соли на выработку 1 кубического метра химочищенной воды на
действующей схеме и в 2,5-3 раза после выполнения наших рекомендаций. Улучшен
режим взрыхления механических фильтров конденсатоочистки.
2003 г.
- Пуско-наладочные работы по станции нейтрализации солесодержащих стоков
ППК ЦЕХА №6 Ачинского НПЗ ВНК (Юкос). В результате пуско-наладочных работ подобраны
режимы нейтрализации, при которых обеспечивается качество сбросных вод по
величине рН в диапазоне 6,5-8,5.
2004 г.
- Ачинский НПЗ ВНК (Юкос). Разработана инструкция по эксплуатации
станции нейтрализации.
- Пусконаладочные работы на осветлителе ЦНИИ-3 химцеха Гусинозерской
ГРЭС. Проведены пуско-наладочные работы на осветлителе. При этом достигнуто
нормативное качество обработанной воды.
2005 г.
- Проведена режимная наладка ВПУ Горновского завода спецжелезобетона
Новосибирской области филиала ОАО "Российские железные дороги". Разработана
инструкция по эксплуатации ВПУ.
Наладка водно-химических режимов, теплохимические испытания барабанных котлов2001 г.
- Наладка водно-химического режима котлов БКЗ-75/39 ГМА цеха №6
Ачинского НПЗ ВНК Выявлены источники и причины загрязнения питательной воды,
пара и конденсата. Сделан анализ эффективности водно-химического режима.
Были проведены испытания при рекомендованном режиме. В период испытаний снижена
углекислотная коррозии как конденсатопроводов, так и латунных теплообменников.
При этом содержание железа в конденсате снизилась в 4,7 раза, меди в 5-20 раз.
Рекомендовано спроектировать стационарную установку хранения и дозирования аммиака
в питательный тракт паровых котлов БКЗ-75-39.
Солесодержание питательной воды снижено в 1,4 раза и улучшено качество воды на
впрыск. Реконструирована схема приготовления и дозирования трилона Б в
соответствие с "Методическими указаниями по комплексонной обработке воды
барабанных котлов давлением 3,9-9,8МПа РД 34.37.514-91. 1993 г". Приведены в
соответствие с руководящими документами методики химконтроля.
2002 г
- Новосибирский оловокомбинат. Проведены теплохимические испытания
котла-утилизатора, установленного за газовой турбиной GT-7 ЭГУ НОК Определена
зависимость качества пара, выдаваемого котлом-утилизатором, от различных
режимов работы и установлены нормы качества котловой воды. Испытания показали
высокую эффективность работы сепарационных устройств. По результатам теплохимических
испытаний уменьшена величина непрерывной продувки, разработаны "Инструкция по
водно-химическому режиму котла-утилизатора, установленного за газовой турбиной
GT-7 ЭГУ НОК"; Инструкция по химконтролю при ведении водно-химического режима
2003 г.
- Проведены теплохимические испытания котла БКЗ-420 на Северской ТЭЦ г. Томск.
Выдана режимная карта работы котла.
2005 г.
- Проведена наладка водно-химического режима паровых котлов КЕ-25/14,
ДКВР 20/13 Горновского завода спецжелезобетона Новосибирской области филиала
ОАО "Российские железные дороги".
Разработана инструкция по ведению водно-химического режима паровых котлов.
- Проведены теплохимические испытания котла среднего давления БМ-35Р
ст. №2 на тепловой станции №1 ГУП "УЭВ СО РАН" г. Новосибирск.
Устранены дефекты внутрибарабанных устройств.
- Проведены теплохимические испытания котла ДКВР 20/13 ст. №1 на
тепловой станции №2 ГУП "УЭВ СО РАН" г. Новосибирск.
2006 г
- Проведены пусконаладочные работы по водно-химическому режиму котла-утилизатора
по проекту фирмы "Tohoku Electric Power Co. Inc" в г. Уральске, республика
Казахстан. Разработана инструкция по ведению ВХР.
Выполнение химических анализов2001 г.
- ТЭС "Джерада", Марокко; Гусино-Озерская ГРЭС; Новосибирская
ТЭЦ-3; ЭС "Сковина", Польша; Барнаульская ТЭЦ-1.
Выполнен технический и элементный состав угля и химический состав золы.
- МУП "Энергия" г. Новосибирск, котельные - около 30 шт.
Выполнен технический анализ угля.
- Верхне-Тарское месторождение нефти.
Выполнен технический и химический анализ нефти: температура вспышки в открытом
тигле, температура вспышки в закрытом тигле, вода, теплота сгорания, сера (Sа),
условная вязкость.
2002 г.
- МУП "Энергия" г. Новосибирск.
Технический анализ угля
- Котельная объединения "Вега", ТЭЦ-1 Улан-Удэ, ТЭЦ-2 Улан-Удэ,
ТЭЦ г. Северск, Бийская ТЭЦ-1, Гусино-Озерская ГРЭС, Иркутская ТЭЦ-6,
Иркутская ТЭЦ-10, Усть-Илимская ТЭЦ.
Выполнен технический и элементный состав угля и химический состав золы.
- Определение химического состава отложений на внутренних
поверхностях нагрева котла и удельной загрязненности труб котла для ТЭС Югославии.
2003 г.
- Сибирская пивоваренная компания г. Новосибирск.
Организация лаборатории на котельной СПК с обучением персонала, организация
химического контроля при проведении предпусковой химической очистки котлов и наладке ВХР.
Проведен качественный анализ отложений на внутренних поверхностях нагрева.
- МУП "Энергия", ТЭЦ г. Тайга, котельная пос. Горный, котельная пос. Мошково.
Выполнен технический анализ угля.
- Иркутская ТЭЦ-9, Новосибирская ТЭЦ-4, Ново-Иркутская ТЭЦ, Усть-Илимская
ТЭЦ, Рубцовская ТЭЦ, котельная г. Усть-Кут.
Выполнен технический и элементный состав угля и химический состав золы.
2004 г.
- МУП "Энергия" г. Новосибирск, котельная пос. Мошково, МУП "Теплосеть" г.
Черепаново, котельная г. Белово. Котельные - около 30 шт.
Выполнен технический анализ угля.
- Усть-Илимская ТЭЦ, Бийская ТЭЦ-1, Иркутская ТЭЦ-16, Иркутская ТЭЦ-6,
Иркутская ТЭЦ-10, Иркутская ТЭЦ-1, Новосибирская ТЭЦ-3, ТЭЦ-1 Улан-Удэ, Ново-Иркутская
ТЭЦ, Джезказганская ТЭЦ, ТЭС "Джерада", Марокко, ООО ПСХ "Энергия" г. Бердск.
Выполнен технический и элементный состав угля и химический состав золы.
2005 г.
- УП ЖКХ п. Горный, ГУП ЖКХ р.п. Маслянино, котельная №2 г. Бердск,
Новосибирская топливная корпорация, Сибирская угольная компания, ООО ПСХ "Энергия" г.
Бердск, молочный завод "Новосибирский".
Выполнен технический анализ угля.
- ЗАО "Котэс". Выполнен технический и элементный состав угля и химический состав золы.
- Определение химического состава отложений на внутренних поверхностях нагрева
котла и удельной загрязненности труб котлов типа БКЗ-320-140-Ф-2 ст.№13 и котла типа
ТПЕ-430-140 ст.№15 АО "AES УКТЭЦ" г. Усть-Каменогорск, республика Казахстан,
работающих на "хеламинном" ВХР.
2006 г.
- Определение химического состава отложений на внутренних поверхностях
нагрева котла типа БКЗ-160 ТЭС Фриа, в Гвинее.
- Выполнен технический анализ угля - более 30 объектов.
- Выполнен технический и элементный состав угля для Красноярской ГРЭС-2.
|